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fengbingyuan
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樓主  發(fā)表于: 2010-07-15 22:39



如圖, A線,B線分別代表兩條懸掛鏈線,分別由1臺變頻器+1個馬達(dá)帶動運行,每個圓圈代表掛鉤的位置,因為工藝要求,其中L1不等于L2。為了讓兩條懸掛鏈線運行時,每個圓圈代表的掛鉤走到下一掛鉤位置所需的時間Ta、Tb (簡稱步距時間)要一樣,需要A線變頻器與B線的變頻器的運行頻率不相等(分別用Fa與Fb表示),會成一定的比例關(guān)系(如Fa/Fb=K,K為常數(shù))。
     需要解決的問題是,當(dāng)兩條懸掛鏈線經(jīng)過一段時間的運行后,其中的A線或B線或A、B兩線都會因為鏈條松緊或其他一些機械的原因,速度會變慢,造成Fa/Fb不再等于K了,致使每兩個掛鉤所傳送的時間Ta不等于Tb 。

控制要求:(1)要時刻保證步距時間Ta=Tb;
          (2)當(dāng)工人需要改變生產(chǎn)節(jié)拍時,只需要在B線變頻器面板上調(diào)節(jié)B線馬達(dá)運行頻率(即改變了B線的步距時間Tb),A線的變頻器自動跟隨,輸出相應(yīng)頻率以保證兩懸掛鏈線的Ta=Tb。


請問各位大蝦,要怎樣做才能實現(xiàn)以上功能?需要用到哪些東西?望大家指教,謝謝。!
[ 此帖被fengbingyuan在2010-07-15 23:27重新編輯 ]
chenpingyg
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1樓  發(fā)表于: 2010-07-17 13:55
PID控制是很好的方案,當(dāng)由于機械磨損的原因?qū)е虏煌降臅r候只需要修改K值就好了。
自己的事情自己做.
chenpingyg
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2樓  發(fā)表于: 2010-07-17 13:59
直接用一個電位器控制A線的變頻器,PLC采集A線變頻器的模擬信號再加上預(yù)先算出來的K值就是B線里速度了。
當(dāng)出現(xiàn)偏差的時候就修改K值。
自己的事情自己做.