濟(jì)南電氣
級別: 略有小成
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編碼器加PLC加變頻器驅(qū)動減速機(jī)帶動皮帶定位,短距離定位很準(zhǔn),長距離就有誤差而且重復(fù)性我差5毫米,走的實際值和設(shè)定值也不對,走的越遠(yuǎn),比設(shè)定值小的越多,這究竟是什么問題,是干擾問題嗎,還是程序上有事搞不清楚,請教大家 |
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濟(jì)南電氣
級別: 略有小成
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明天到現(xiàn)場調(diào)試,現(xiàn)在還是一頭污水,沒有方案,真是難弄啦,希望大家賜教 |
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rockyhuo
專業(yè)制造全伺服高速衛(wèi)生巾機(jī)器
級別: 論壇先鋒
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變頻有否有分段減速再停下?你在監(jiān)控當(dāng)變頻停止時候,高速計數(shù)器的值和設(shè)定值有多大的偏差?再驗證你所收到的脈沖數(shù)與所走的距離是否一致?就清楚問題出在那里, 還有你的編碼器安裝到那里?不要安裝在電機(jī)上,最好是安裝在驅(qū)動輪上,這樣可以避免機(jī)械間隙的影響,線速度也會影響精度的 |
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濟(jì)南電氣
級別: 略有小成
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謝謝2樓,我今天去了一天,首先解決了一下編碼器干擾問題,把編碼器屏蔽網(wǎng)接到PLC的24V電源的負(fù)上,效果好點啦,每次定位誤差正負(fù)1.5毫米啦,但是600毫米以上還是有點大 |
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濟(jì)南電氣
級別: 略有小成
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2樓說的速度怎么能影響精度,請指教一下,另外我現(xiàn)在皮帶的走的速度挺慢,快到設(shè)定值時,基本是1HZ頻率運行 |
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rockyhuo
專業(yè)制造全伺服高速衛(wèi)生巾機(jī)器
級別: 論壇先鋒
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有可能是累積誤差,每一個脈沖所對應(yīng)的長度和實際的有差別,還有看你的編碼器安裝的位置。 在線監(jiān)控脈沖數(shù)和你計算出的長度有否差別,還有相同長度誤差是否一樣?還有剪切時侯材料有否走位。故障原因自己去查 |
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刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
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能否在行走的總距離中分幾段設(shè)幾個定點檢測位,用來修正編碼器值。。。 |
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sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進(jìn)步
級別: 論壇先鋒
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用這種方式 肯定會有誤差的,影響的因素也很多 首先檢查外部設(shè)備,PLC的運算程序,最好能用浮點運算 |
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niningtt
級別: 工控俠客
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問一下樓主的編碼器的輸入方式,是兩相2的嗎?皮帶的是否有滑動。設(shè)備震動嗎 |
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濟(jì)南電氣
級別: 略有小成
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每次設(shè)定長度和實際走的長度通過脈沖換算還差都不到0.5毫米,就是數(shù)設(shè)定100毫米應(yīng)該走20000脈沖,到走完一般在19950--20090之間,但測量就誤差大啦,設(shè)定長度700毫米以上重復(fù)誤差更大,我說的誤差是指設(shè)定700毫米,重復(fù)走10次,10次中每次的實際距離有誤差列入測量的實際值701、699、698、697、696等不一樣,但是每次監(jiān)控編碼器走的脈沖都是上下不差0.5毫米,我開始時編碼器是用A/B兩相計數(shù),我怕PLC高速輸入口最高頻率不夠造成,改成單向的也沒解決問題,我老是懷疑編碼器多輸出脈沖啦,單怎么也排除不了,愁死啦 |
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