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濟南電氣
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樓主  發表于: 2011-09-17 21:20
編碼器加PLC加變頻器驅動減速機帶動皮帶定位,短距離定位很準,長距離就有誤差而且重復性我差5毫米,走的實際值和設定值也不對,走的越遠,比設定值小的越多,這究竟是什么問題,是干擾問題嗎,還是程序上有事搞不清楚,請教大家
濟南電氣
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1樓  發表于: 2011-09-17 22:05
明天到現場調試,現在還是一頭污水,沒有方案,真是難弄啦,希望大家賜教
rockyhuo
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2樓  發表于: 2011-09-18 18:10
變頻有否有分段減速再停下?你在監控當變頻停止時候,高速計數器的值和設定值有多大的偏差?再驗證你所收到的脈沖數與所走的距離是否一致?就清楚問題出在那里,
還有你的編碼器安裝到那里?不要安裝在電機上,最好是安裝在驅動輪上,這樣可以避免機械間隙的影響,線速度也會影響精度的
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    3樓  發表于: 2011-09-18 20:12
    謝謝2樓,我今天去了一天,首先解決了一下編碼器干擾問題,把編碼器屏蔽網接到PLC的24V電源的負上,效果好點啦,每次定位誤差正負1.5毫米啦,但是600毫米以上還是有點大
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    4樓  發表于: 2011-09-18 20:14
    2樓說的速度怎么能影響精度,請指教一下,另外我現在皮帶的走的速度挺慢,快到設定值時,基本是1HZ頻率運行
    rockyhuo
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    5樓  發表于: 2011-09-18 23:24
    有可能是累積誤差,每一個脈沖所對應的長度和實際的有差別,還有看你的編碼器安裝的位置。

    在線監控脈沖數和你計算出的長度有否差別,還有相同長度誤差是否一樣?還有剪切時侯材料有否走位。故障原因自己去查
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    刻骨銘心
    若愛,請深愛
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    6樓  發表于: 2011-09-19 01:33
    能否在行走的總距離中分幾段設幾個定點檢測位,用來修正編碼器值。。。
    曾少你的,你都已在別處得到。。。
    sccgkong
    不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
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    7樓  發表于: 2011-09-19 10:47
    用這種方式 肯定會有誤差的,影響的因素也很多
    首先檢查外部設備,PLC的運算程序,最好能用浮點運算
    得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
    niningtt
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    8樓  發表于: 2011-09-19 13:15
    問一下樓主的編碼器的輸入方式,是兩相2的嗎?皮帶的是否有滑動。設備震動嗎
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    9樓  發表于: 2011-09-19 19:16
    每次設定長度和實際走的長度通過脈沖換算還差都不到0.5毫米,就是數設定100毫米應該走20000脈沖,到走完一般在19950--20090之間,但測量就誤差大啦,設定長度700毫米以上重復誤差更大,我說的誤差是指設定700毫米,重復走10次,10次中每次的實際距離有誤差列入測量的實際值701、699、698、697、696等不一樣,但是每次監控編碼器走的脈沖都是上下不差0.5毫米,我開始時編碼器是用A/B兩相計數,我怕PLC高速輸入口最高頻率不夠造成,改成單向的也沒解決問題,我老是懷疑編碼器多輸出脈沖啦,單怎么也排除不了,愁死啦
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    10樓  發表于: 2011-09-19 19:28
    誰能幫忙拿個主意,就差一點,只要做到2毫米之內就好,
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
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    11樓  發表于: 2011-09-19 19:45
    單相脈沖更不行了,還是改回兩相脈沖吧!編碼器的脈沖上下不差5毫米,說明了神馬?說明了傳動部分精度不夠,還是解決機械問題吧!按2樓說的,編碼器裝到驅動軸上,就是傳動部分的最后一級!
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